鸿泰**高分子量聚乙烯异形件注塑成型
1974年开发了注塑成型工艺,煤仓衬板高分子耐磨板,并于1976年实现了商业化,煤仓高分子耐磨板,之后又开发了往复式螺杆注塑成型技术。1985年美国Hoechst公司也实现了**高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的螺杆注塑成型工艺。我国1983年对国产XS-ZY-125A型注射机进行了改造,成功地注射出啤酒罐装生产线用**高分子量聚乙烯(UHMW-PE)托轮、水泵用轴套,1985年又成功地注射出医用人工关节等。
德州鸿泰**高分子量聚乙烯板材衬里具有如下优点:
1、高耐磨和较低摩擦系数,防止物料架桥时流动受阻;
2、较低吸水性。它不被水所润湿,高分子耐磨板,不受物料温度影响。因此,物料不会粘在衬里壁上,或特别露天作业,也不会因温度太低造成湿的物料和容器的壁冻结在一起;
3、符合卫生标准。**高分子量聚乙烯板为无臭、元味、无毒的材料,因此允许它用于食品和药品接触的场合。由于**高分子量聚乙烯板材料具有上述优点,因此,用这种材料衬里,有效地避免散装物料在料仓、溜槽和漏斗中流动受阻,可以稳定、连续流动。尤其是细小的散装物料颗粒在贮存、输送时,采用**高分子量聚乙烯板材料衬里就更加经济和有效,因为细小的散装物料颗粒通常是随着细度和水分的增加而结块,“架桥”现象越趋严重。
未衬里料仓,最后造成只有贮仓中心部分的物料流动的现严重时,将会发生料仓严重堵塞。
**高分子量聚乙烯板材应用于钢铁公司烧结厂混料机实际参数
混料机原内衬A3钢自重5-6吨,粘料重量(粘料厚10~15CM,平均粘料厚度12CM)高达15.6吨,影响烧结生产原料的品质,出口高分子耐磨板,需定期清理粘料,筒体粘料后重量严重**出设计范围,使电气设备**负荷,且浪费大量电能;粘料后造成偏重,混料机机械联接部分振动大、磨损严重;设备基础架松动,严重的甚至危及厂房;需月更换1-2套筒体大齿轮,滚圈常裂缝,需停机焊补,且磨
损快,达不到2年的大修期,托轮仅使用6个月。
自改衬**高分子量聚乙烯板材内衬后,
内衬自重仅为2-3吨,筒体受力均匀运转平稳,平均寿命可延长3年左右。齿轮组、托轮等使用良好,寿命提高2-4倍;混料机提
高了成球率,不用清理粘料,提高了电气设备的可靠性,较A3钢衬板日节电630度。